石灰回轉(zhuǎn)窯改進前:
1、燒制狀況:石灰石在爐前幾米處用火焰的輻射熱迅速燒成的。
2、漏風(fēng):預(yù)熱器四周漏風(fēng),漏風(fēng)量達865m3/min,是全部煙氣量的30%。
3、煙氣損失:熱平衡測定結(jié)果表明,煙氣帶走的熱量達26.8%,熱損失則更大。
石灰回轉(zhuǎn)窯改進后
1、改變了燃燒器的角度,火焰越靠近制品,輻射效率越高,將燃燒器向15度下方傾斜。
2、為防止漏風(fēng)采取措施的部位包括:(1)對旁通管道采取的措施換煙道閘板,改造內(nèi)部。 (2)對空心軸法蘭型軸承采取的措施更換軸承;(3)對刮板吊管采取的措施安裝密封;(4) 對爐尾部散出粉塵采取的措施安裝擋板(5)對振動式傳送帶采取的措施安裝擋板及墊。
3、層厚適中: 預(yù)熱器效率降低的原因之一,是為了保護鏈條采用了當(dāng)溫度達到600度時,旁路打開把熱量放掉的方式,之一措施包括將層厚由450-550mm,改為600mm,其結(jié)果,鏈條的溫度降低40度,煙氣溫度也降低下了。
4、設(shè)備費:因為是利用檢修的機會來改進的,所以不需要設(shè)備費。
5、實施上應(yīng)注意的事項: 通過不花錢的小型改進可實現(xiàn)大幅度的節(jié)能,今后的課題是回收溫度較高的煙氣熱量,以實現(xiàn)更大幅度的節(jié)能。
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