先前經(jīng)過對氧化鋅回轉(zhuǎn)窯等設(shè)備的優(yōu)化改造及工藝操作優(yōu)化,兩塵分開處理改造,都已經(jīng)達(dá)到了很好的效果,使大型氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的壽命大大增長。本章講述銦鋅廠繼續(xù)積推進(jìn)以煤代焦、降低焦比項目進(jìn)程,同樣顯著提高了氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)效率。
分析現(xiàn)場情況,如果全煤操作,目前由于入窯渣含鐵較高,煤顆粒較細(xì),容易參與化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致鐵較早還原,易造成氧化鋅回轉(zhuǎn)窯中部結(jié)圈。經(jīng)過探索,煤的加入采用與焦炭均勻混合的方式,窯尾抽風(fēng)也盡量將至較低,窯頭采用低壓鼓風(fēng),生產(chǎn)負(fù)荷為720t/d,煤的配入量在30%左右,焦比從45%降到40%,氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)狀況也比較正常。
以2013年為例,全年煤配入量為11896t,當(dāng)?shù)毓潭ㄌ?0%的焦丁和無煙煤價格差在400元,僅此一項每年可以節(jié)約700萬元。技術(shù)人員繼續(xù)攻關(guān),若實現(xiàn)全煤操作,年節(jié)約開支可達(dá)2000萬元。
實現(xiàn)以煤代焦作業(yè),焦比降低,顯著減少了氧化鋅回轉(zhuǎn)窯的運行成本,不失為一種可參考價值高的優(yōu)化方案。筆者相信以上優(yōu)化操作勢必會得到大部分同行的紛紛效仿。
文章由http://www.1600meeting.com/整理提供